在化工生產過程中,常遇到需處理粘稠
[1]或易結晶物 料的情況,分析幾種已知的傳統蒸發器,在處理該類物料 時各有不足:中央循環管式、升(降)膜式蒸發器易堵 管;列文式蒸發器設備過高并要求較高溫度的加熱蒸汽; 強制循環式蒸發器能耗大;刮板式攪拌薄膜蒸發器結構復 雜、傳熱面積小,處理能力不大
[2]。為此,思考是否可以 設計一種新型蒸發器來彌補個中不足,優化蒸發環節的生 產能力。江蘇和誠制藥設備制造有限公司自2008年以來一 直致力于相關蒸發器的開發與研究,研制出的內置旋轉蒸 發器于2012年獲得*家**認可,在此原型基礎上不斷改 進已在生產工業中成功投入使用,可廣泛應用于石油、化 工、 醫藥、食品及環保行業。 1 內置
旋轉蒸發器結構及原理 1.1 結構說明 內置
旋轉蒸發器的結構簡圖如圖 1 所示。主要由蒸發 腔、加熱轉子、底盤、傳動機構等組成。蒸發腔內置換熱 列管、蒸汽分配器,并裝有抄板抄動物料,兩端機械密 封,保證設備 密封性能;加熱轉子穿過蒸發腔,承載列 管束,在電機的帶動下可勻速轉動,中間空心段收集蒸汽 凝水集中排出;整套設備包括減速機、電機都安裝在鋼制 底座上,方便吊裝運輸。 1.2 原理說明 進入蒸發工藝段時,先將物料打入蒸發腔內(區別于 傳統的蒸發設備,內置
旋轉蒸發器令蒸汽走管程,物料走 殼程,徹底擺脫堵管的煩惱),再通入加熱蒸汽、開啟電 機,讓管束和抄板攪動物料的同時與其充分換熱,加熱 蒸汽凝水從轉子軸中收集排出,物料則升 溫持續蒸發濃 縮,二次蒸汽進入汽液分離腔,液體回流,蒸汽排走,達 到工藝要求濃度時從 出料口打出濃縮液(可間歇操作或 連續操作)。 系統真空度按照工藝設計的蒸發形式調整,適用于單 效、多效、MVR
[3]。由于裝有抄板,可不斷攪動物料,物
料在換熱界面線速度高,因此設備在處理高粘度、易結晶物料時游刃有余,換熱效果極好。腔體內安裝有多個旋轉清洗頭,在蒸發同時監測結晶情況,隨時在線清洗,免停機、停產。汽液分離腔中還裝有絲網除沫裝置,物料起泡,保證蒸汽凝水純度。
2 內置旋轉蒸發器的設計依據
2.1 設備改進
相比傳統蒸發器的主要改進特點:①蒸汽改走管程;②立式改臥式 兩個重要的改進將大大影響原來的設備生產工藝,但是創新性的設計能帶來的優勢是直觀的。
2.2 設備優勢
(1)電能消耗低
內置旋轉蒸發器設計在腔體內持續蒸發**工藝目標濃度,是非循環型蒸發器,無需配備 循環泵,其主要消耗的電能來自帶動轉子緩慢轉動的電機,但由于設備的特點,管內走的是 輕質氣體,另外管束浸沒于液體物料中,因此產生的浮力將大大降低電機負荷。
(2)生蒸汽消耗少
對于正常運行的蒸發器機組來說,生蒸汽的補給主要是彌補機組對外界的散熱,機組的 外表面積越大、管道流程越長、與外界溫差越大,散熱作用越強,則需要補充的生蒸汽就越多。
內置旋轉蒸發器的加熱蒸汽從管束走,管束浸沒于物料中,熱量只散發給物料,且整套設備與外界的熱交換面只有外筒體,不通過任何管道,外筒體包有保溫層,熱損極低,蒸汽 利用率高。該設備布管數據見表1。
(3)換熱效果好
內置旋轉蒸發器尤其適用于高粘度、易結晶的物料處理,shou先因為管內不會堵管,不影 響傳熱,其次管束在轉動時,換熱界面的切線速度高(可達 12m/s,通常強制外循環蒸 發器的循環速度為 2~3.5m/s),物料不易結垢黏住外管壁,所以換熱效果極好。
(4)土建投資低
內置旋轉蒸發器是多個蒸發單元集合的設備,加熱、蒸發、汽液分離一體化,整個機組 放在一個鋼架底盤上,機組總高 5~6m,現場無需搭建鋼架平臺,可一次吊裝到位,方便快 捷。通過實例,一套 10t/h 的內置旋轉蒸發機組對比同樣規模的強制循環蒸發機組,光土建 投資
費用就可節省 120 萬左右。
2.3 設備計算
(1)筒體壁厚計算
(1)式中:δ —筒體計算厚度,mm;p
c —計算壓力,MPa; Di —筒體內直徑,mm;[σ ]t —設計溫度下筒體材料的許用應力,MPa;φ —焊接接頭系數。
(2)換熱管布管計算內置旋轉蒸發器一般選用 Φ19 換熱管,采用正三角
形排列,如圖 2所示。根據公式(2)、(3)、(4)計算布管數和布管面積。特別注意的是,由于內置旋轉軸的影響,其周圍不能布 管,需根據軸徑 D′ 估算占用的當量管數值 n′。
圖 2-1 正三角形排列布管示意圖
(2)
(3)
(4)式中:n —設計布管數;S —設計換熱面積,m
2;d —換
熱管外徑,mm;δ ′ —換熱管壁厚,mm;L —換熱管長度,mm;n′ —軸占用的當量管數;D′ —軸徑;x — 換熱管間距,Φ19 管子 x =25mm;D
0 —設計布管直徑,mm;n
c —位于管束中心線的管數,正三角形排列時 n
c =
1.1
;b′ —管束中心線上**外層管的中心**布管邊界的距離,一般b′ =(0.6 ~ 1)d。
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表1 |
內置旋轉蒸發器布管參考 |
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換熱面積/m2 |
50 |
100 |
150 |
200 |
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500 |
600 |
700 |
800 |
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管長度/m |
2 |
2 |
2.5 |
2.5 |
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4 |
4 |
4 |
4.5 |
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換熱管根數 |
455 |
910 |
1092 |
1456 |
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2274 |
2729 |
3184 |
3234 |
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布管直徑/mm |
650 |
850 |
950 |
1100 |
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1300 |
1450 |
1600 |
1600 |
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3 內置旋轉蒸發器的工業應用
以京昆油田項目為例,簡述內置旋轉蒸發器在實際工
程項目中的應用。京昆油田化學科技開發公司隸屬于中*石油化學昆山公司,是中*石油天然氣集團公司下屬的全資*有公司。公司以天然植物膠*域的研究開發、產品制造與銷售為主營業務,是 我***大的瓜爾膠及其系列衍生物的專業生產企業,主要產品和服務涉及食品、油井壓裂、 民用日化、紡織印染、造紙建筑等多個*域,產品
市場遍布*內各油田以及東、中部主要省份和亞洲、歐美多個*家。京昆項目設計參數見表2,項目運行記錄見圖3。
2014 年 6 月 23 日京昆油田化學科技開發公司簽訂一套 MVR 內置旋轉蒸發系統用于含 鹽多糖廢水濃縮,運行**今,設備運行情況良好,客戶反應該設備占地面積小、投資成本低、 連續運行穩定性高,節能效果突出。
(下轉第14頁)
3
工業、生產 |
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2016年第1期 |
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終獲得良好的脫鹽效果。 |
升。罐底的淤泥如果不定期清洗,嚴重情況下還會導致罐 |
2.2.2 雙向破乳,消除脫水帶油,提升脫鹽效率 |
底的排水分布管局部出現堵塞,從而使排水工序出現不均 |
將兩種以上或兩種破乳劑按照一定的比例混合之后形 |
勻的情況。這樣的現象將會對變壓器的電流產生極大的影 |
成新的破乳劑,其破乳脫水效果將會高于混合的任何一種 |
響,從而形成跳閘等危險情況。 |
破乳脫水效果,這一方式被統稱為雙向破乳[5]。通過研究 |
2.4 研究并采用新工藝技術 |
分析,依據實際情況,采用多種適當的破乳劑,并將其混 |
通過研究實驗,對各個工藝環節當中的操作參數進行 |
合形成雙向破乳,在原油一級灌入油溶性破乳劑,二級灌 |
優化設計,將會直接的獲取更高的工藝指標。除此之外, |
入水溶性破乳劑,并將二級排水回流到一級。這樣的破乳 |
隨著科技的進步,采用新工藝、新技術,例如超聲波破 |
工序,能夠有效地提升高酸重油破乳的效率問題,從而有 |
乳技術,將可以直接使原有脫后含鹽效果的濃度低于3mg/ |
效地解決排水含油的問題,并極大程度的提升脫鹽后的原 |
L,同時還能夠有效地控制生產能耗與成本,從而給化工 |
油含鹽量。 |
企業帶來更多的利益。 |
2.2.3 優化注劑、注水流程
對于較為容易乳化的高含鹽、高含水的委內瑞拉原油,電脫鹽罐區內的乳化層都相對比較厚,如果在乳化過程中,原油含水量高,則會在油水混合乳化層上生成較強的電場部位,從而將變壓器當中的電流直線提升,如果含水量過高,則還會導致跳閘。脫后原油當中水含量過高則會形成初餾塔并發生沖塔現象,對設備以及操作人員形成安全威脅。這一現象的環節方式主要是將二級的排水全部回注到一級。因為二級水無法直接排出,便能夠將二級電脫鹽罐水位控制到**低,**佳時可以控制到零水位。這樣的方式便能夠**的緩解二級排水中含油量高的問題。而對于一級電脫鹽罐當中而言,油水的水位必須控制在適當的水位上,需要保障排水當中不會含油。
2.3 定期清洗罐底污泥
委內瑞拉原油含有較多的雜質、泥沙,雖然原油罐當中有沉降功能,但是許多的帶入電脫鹽罐中仍然有一定的泥沙含量,特別是一級電脫鹽罐當中,長期的使用會產生大量的沉積物,這些沉積物將會降低脫鹽罐當中的使用空間,從而使原油在罐內的留置時間過短,排水的含油量提
3 結束語
綜上所述,提升委內瑞拉高含鹽、高含水原油的脫鹽
效果關鍵以下幾個方面:1)原油當中含有乳化劑并且大量水時,將會使原油在進裝前乳化,從而出現水包油乳化液以及油包水乳化劑現象,是電脫鹽脫水效果受到影響的主要原因。2)提高原油罐的脫水效果時,必須要提前在脫鹽前降低原油當中的含水量。3)使用雙向破乳是提升脫鹽效率的主要因素。4)提高電脫水、鹽的各項工藝指標是提升脫鹽效果的有效措施。5)研究并采用新工藝技術。